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120万吨硫酸尾气治理工程

应用技术: 新型催化法烟气脱硫技术  
申报单位: 四川大学
所属单位:
推荐部门:
案例地区: 中国

项目概况

本项目处理尾气量为350000Nm3/h,占地面积1470m2。该项目于2013年9月底投入运行。

工艺简介

主要工艺原理

来自硫酸系统的尾气经调制系统进行增湿,随后进入脱硫塔的催化剂固定床,尾气中的二氧化硫被催化氧化生成硫酸,脱硫后的尾气经烟囱排放。当催化剂内的硫酸达到饱和后进行再生。

再生采用梯级循环再生方式,通过不同浓度的稀酸进行分级洗淋,最终将床层内的硫酸富集到再生液中。脱硫剂的活性得到恢复。静置沥干一段时间后,即可再次投入使用。同时获得较高浓度的稀酸产品。稀酸产品经膜过滤后泵送回硫酸装置,作为硫酸系统的添加水进行再利用,实现零排放。

关键技术或设计创新特色

脱硫塔的设计采用计算模拟复核,确保塔内气体分布均匀;

脱硫塔采用混凝土加耐酸砖内防腐的形式,结构更加可靠,工程造价降低;

烟囱直接建在脱硫塔上,利用了塔本身高度,减小投资;

催化剂层下部铺设瓷环瓷球,在不增加阻力的情况下避免催化剂泄漏;

塔内再生分区进行,减小再生泵流量;

烟气进口采用液封替代阀门,关闭时达到100%密封,使各并联塔层实现可单独检修。

本项目系统出口烟气指标满足二氧化硫浓度低于400mg/Nm³标准的要求,实际监测浓度为11.4mg/Nm³,脱硫效率达到99%以上(二氧化硫入口浓度为1500~1600mg/Nm3)。

经济环境效益

本工程总投资约3080万元。根据本项目可行性研究报告显示,本项目年运行成本733.66万元,年脱除SO2达2287.6吨/年,副产品折算98%硫酸产量3578吨/年,按年运行时间8000小时算,年经济效益(包括减排收益)322.8万元。